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協(xié)會刊物
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南海荷村大堤防滲墻混凝土的配制和應用 |
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時間日期:2003-5-23 已被閱讀次:[8542] |
佛山市南海區(qū)建筑工程質量檢測站 趙葉成
【提 要】 本文介紹了南海區(qū)樵桑聯(lián)圍荷村段決口復堤工程防滲墻預拌混凝土的配制和應用,解 決了水下灌筑混凝土的防水抗?jié)B、強度及預拌混凝土長途供料的綜合技術問題。 【關鍵詞】 堤壩 防水混凝土 水下灌筑混凝土
1、前言 南海區(qū)樵桑聯(lián)圍荷村堤段是西江下游一重要堤段,1998年6月29日此處崩堤93米,受災
面積153平方公里,造成直接經(jīng)濟損失約23.1億元(參考〈1999年南海年鑒〉)。搶險時用河
砂堆填,堤身較為松散,抗?jié)B能力差。為滿足今后防洪抗?jié)B要求和安全渡汛,擬在砂堤中軸
線上設置一道長125m、深20m、厚0.6m的混凝土防滲墻。 防滲墻開挖前,兩墻側錘入長6m的鋼板樁作防護導墻,在鋼板樁頂部加兩道10#槽鋼內(nèi)
撐固定,防滲墻混凝土灌注采用地下連續(xù)墻形式作業(yè)。 該工程由省水利水電第二工程局負責施工,南海通達混凝土有限公司供應預拌混凝土,
技術要求有:(1)抗壓強度等級C20;(2)抗?jié)B強度S6;(3)水下灌筑,坍落度為180~220mm。
對這種多項要求融于一體,既要克服預拌生產(chǎn)運輸過程的坍落度損失,還要考慮到此處崩堤
時社會負面影響大,有關部門將此列為一特殊工程進行技術攻關。 2、技術要點分析 接到該任務后,召開了技術分析會,一致認為:水下灌筑混凝土易受地下水的影響,出
現(xiàn)離析,要求混凝土有很好的和易性和粘聚性,抵抗地下水和泥漿的擴散及滲透,它是三個
技術要求中難度最大的;其次是抗?jié)B指標,因為混凝土的強度等級只有C20,而水下灌注工
藝需要砼配合比達到富漿程度,增加了砼收縮,影響抗?jié)B能力;另一方面混凝土在水下灌注
時泥漿易滲透,也會直接影響其均勻性,降低防滲效果。資料介紹(見參考文獻P774):水灌
筑混凝土施工強度只達到在空氣中取樣并進行標準養(yǎng)護的混凝土強度的90%左右,所以混凝
土抗壓強度的設計應留有足夠富余量。從過去的工程經(jīng)驗看,能達到抗?jié)B或水下灌筑要求的
混凝土,其抗壓強度遠大于20Mpa。 供料首要解決混凝土拌合物的和易性,特別是流動度滿足現(xiàn)場施工,而抗?jié)B能力、強度
比較容易滿足。明確了主攻方向之后,關鍵在材料選擇和配合比設計了。 3、材料的選擇 (1) 考慮到抗?jié)B及水下灌筑,選擇了早期強度高、泌水和干縮小的早強型普通硅酸鹽水
泥。通過考察和試驗,選用了一家質量穩(wěn)定的廠家生產(chǎn)的425R普通硅酸鹽水泥。歷史資料統(tǒng)
計表明,其抗壓強度3天達30Mpa,28天50Mpa以上,初凝、終凝時間適中,需水量不大,細度
3.2%,且對常用幾種外加劑適應性較好。 (2)摻合料 為了改善混凝土的性能,提高其自身密實度,減少結構孔隙和環(huán)境水的侵蝕,選用了本
地貨源充分的粉煤灰作為摻合料。所用粉煤灰的技術指標為:細度14.4%,需水量比101%
,燒失量3.112%,含水率0.5%,符合國家二級灰質量要求。 (3)外加劑 選用具有早強、緩凝的荼系高效減水劑,其主要目的是減少混凝土單位用水量,提高耐
久性和流動性改善混凝土孔隙的結構特征,既滿足長途運輸要求又達到物理力學指標,為此
我們對幾個品種的減水劑進行了對比試驗,然后從中優(yōu)選。見(表一) 表1結果分析表明,從抗壓強度看,優(yōu)選A、B、E;從坍落度及其損失看,優(yōu)選A、B、C
;但A的初凝時間過長,不利于砼拌合物抵抗地下水的沖刷,且其所用減水劑成本是B的2.1
倍,故B是綜合性能較好者。 考慮到抗?jié)BS6要求不高,僅使用減水劑和連續(xù)級配的骨料已完全可以滿足,所以不使用
膨脹劑作為防水抗?jié)B材料,減少材料品種多而造成投料難度大等不必要的影響因素。 4、合比設計 (1) 試配強度的確定 配合比設計參照〈普通混凝土配合比設計規(guī)程〉,用體積法進行富漿配合比設計。若標
準差取5.0Mpa,則試配強度為28.2MPa;但考慮水下灌筑混凝土比空氣自然養(yǎng)護強度低和本
工程的重要性,故將試配強度增加15%的富余強度,即將試配強度目標值定為32.4Mpa。(2)
正交試驗 第一階段采用L9(34)正交試驗選擇最佳混凝土配合比。因素分配及試驗結果見表2: 按上表結果通過極差分析表明:影響混凝土坍落度的主要因素是減水劑的摻量,其最佳
組合是A2,B2,C3,D3;影響混凝土強度主要因素是水泥用量,因本試驗采用固定用水量,
故準確地說影響混凝土強度主要因素是水膠比,強度的最佳組合為A3,B2,C2,D1(D2)。 綜合分析:從經(jīng)濟角度上看A2與B1的組合已能達到設計強度的期望值32.4Mpa,同時具有
良好的流動性,沒必要用A1—380kg水泥量;減水劑和砂率對強度影響不大,結合生產(chǎn)經(jīng)驗
和經(jīng)濟效益,砂率取D2(39%),減水劑量取C2(1.0%);如果實際生產(chǎn)中混凝土坍落度沿不
能滿足施工要求,可采取在施工現(xiàn)場二次加入減水劑,增加量為0.2%。 于是暫定A2,B1,C2,D2,組合為較合適配合比,進行下一步復演試驗。 復演試驗除了進一步驗證所選配合比之外,還偏重于考察混凝土的施工性能和抗?jié)B強度
。部分指標如下表3所示: 通過復演試驗進一步驗證所選配合比既滿足設計要求又較為經(jīng)濟,故擇其為施工配合比
。 5、工程應用 實際工程施工過程中,除了按〈混凝土質量控制標準〉GB50164-92生產(chǎn)外,還采取了
以下措施: (1) 材料質量控制 生產(chǎn)前一次性備齊集料,數(shù)量為計劃量的1.5倍,防止生產(chǎn)中途骨料變化引起砼質量波
動;采用水泥快速試驗方法預測水泥28天強度,監(jiān)測其強度的穩(wěn)定性,保證在推算的警戒下
限線之上。 (2) 攪拌工藝 1) 實行二次加水攪拌,消除由于混凝土拌合物的坍落度大而引起干料球狀物出現(xiàn)。 2) 外加劑采取后滲法,減少水泥C3A和C4AF對外加劑的吸附和發(fā)生反應,充分發(fā)揮高效
減水劑的活性。 (3) 裝卸及運輸 采取攪拌筒中速旋轉接料,卸料前高速攪拌,進一步改善混凝土拌合物的均勻性及和易
性。運輸方面,減少攪拌車每車運載量,避免候卸和卸料時間長而帶來的坍落度和強度損失
。 (4) 坍落度補償 在施工現(xiàn)場派駐技術人員,監(jiān)控混凝土質量,當坍落度小于180mm時,添加0.2%的減水
劑, 補償坍落度經(jīng)時損失,充分攪拌后才卸料。 (5) 強度控制 采用混凝土早期強度和快速試驗,預測28天強度,為質量控制提供預警。 6、效果 荷村大堤防滲墻混凝土實際共用1705m3,其中只有二車比設計坍落度值低20mm。經(jīng)減水
劑補償后滿足施工要求,其余都在控制范圍內(nèi);炷涟韬衔镂窗l(fā)現(xiàn)離析、分層、干料球狀
物等不良現(xiàn)象,施工性能良好。 工程留取混凝土試件共45組,其抗壓強度結果經(jīng)統(tǒng)計:Sfcu=3.42Mpa,mfcu=31.6Mpa,fc
u.min=39.9Mpa,fcu.min=25.1M pa按GB107-87評定合格,比生產(chǎn)控制最低目標值(富余15
%)還略高。 在齡期達三年后的2001年11月委托南海市質檢站進行現(xiàn)場實物回彈檢測,平均強度比28
天強度高出3.6Mpa,達到預期目標。經(jīng)歷了四年間的洪水考驗,今年8月的質量回訪中,水利技術部門反映,該堤段暫未發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。 參考文獻 雍本編著,《特種混凝土設計與施工》,中國建筑出版社,1993年
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